时间:2017/10/30来源:本站原创作者:佚名

??

中国煤化工行业第一新媒体,在这里与七万+行业友人在一起,见证产业变迁。各项事宜请致电-

10月14日,中国化工报记者从煤炭科学研究总院获悉,煤科院国家水煤浆工程技术研究中心自主研发的第三代水煤浆制备技术——粒控制浆中试刚刚结束,煤浆浓度高达70%,合成气产量显著增加,解决了煤化工行业梦寐以求的大幅度提高煤浆浓度问题,为目前处于低谷期的煤化工行业带来了福音。

“煤气化是煤化工的龙头,水煤浆气化炉其实就是一个热量平衡炉。煤浆浓度与有效气含量及煤气化效率关系密切,浓度每增加一个百分点,有效气含量增加0.7~0.8个百分点。”煤科院国家水煤浆工程技术研究中心主任李发林说,“若煤浆中携带过多的水,就必然消耗系统中的热量。为了维持炉内温度不变,只能增加氧气供应量,生成更多的CO2。如果向炉内少加入1吨水,可以多产有效气标准立方米,同时节省氧气标准立方米,减少CO2排放标准立方米。”

被称为3.0版的第三代水煤浆制备技术粒控制浆工艺,是国家水煤浆工程技术研究中心在第二代制浆技术分级研磨工艺的基础上进行设备和工艺升级改进而来的。实验结果显示,个别好的煤种(榆横、新疆黑山煤)制浆浓度可达到69%~71%,常规的气化煤种浓度66%~68%。如果与多喷嘴对置气化技术结合,有效气有可能达到86%~88%,接近煤粉气化,为煤化工企业在煤气化工艺路线选择上拓展了新空间。

李发林表示,煤科院国家水煤浆工程技术研究中心研究团队根据隔级堆积和流动性理论,解决了长期困扰制浆行业的堆积效率(浓度)和流动性技术难题,实现了水煤浆粒度的双峰间断级配;针对煤浆流动性以黏度指标来表述的不科学性专门开发了流动仪。

李发林告诉记者,现有煤化工装置也可以结合现有的棒磨机制浆进行改造。以60万吨/年甲醇项目为例,在投煤量不变情况下,煤浆浓度从60%提高到68%,每小时加水量减少23.33吨,可多产有效合成气标准立方米(同时少排放CO2标准立方米),增产甲醇5.05吨/小时,节省氧气标准立方米/小时。按吨甲醇售价元计算,每年可增加收入万元,再考虑到节省的氧气等,年经济效益在1亿元以上,而改造投资仅需多万元。目前该中心已经完成60万吨/年甲醇配套的制浆工艺包开发,准备工业示范。

《现代煤化工项目周报》

及时获晓最新立项备案项目;

及时获知最新项目进展、相关合作方;

及时获取最新的、可编辑的现代煤化工项目汇总;

及时获取最新行业政策、事件、宏观分析、市场分析;以及企业经营分析报道。

包括哪些内容?

1本周更新项目***个

突出展示基本信息和关键信息有更新的项目

汇总本周项目进展

2截至本周,化化网煤化工共收录项目***个

全面收录煤制气、煤制烯烃、煤制油、煤制乙二醇、煤制芳烃五大路径所有拟建、在建、投产项目;

Excel展示项目基本信息:业主单位、地点、技术方案、产品方案、审批进度等;

Excel展示项目关键信息:设计院、建设单位、专利商、设备商等。

3本周新增项目***个

突出展示本周新立项、新备案项目

4本周精选要闻***条

精选一周必读最新行业政策、事件、宏观分析、市场分析;以及企业经营分析报道。

:全年元;

:每周末投递到电子邮箱;









































白殿风
北京哪家医院治白癜风疗效好

转载请注明原文网址:http://www.shuangfengzx.com/sfxzf/1086.html

------分隔线----------------------------